信息介绍
神农架箱式叠压增压供水设备特点:
1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。
2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。
3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。
4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水
5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消,费用。
6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG气压型)直接控制。
简介:
主要由微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。采用高性能进口变频调速器,先进的数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显著,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长箱式泵站使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。
1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。
2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。
3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。
4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水
5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消,费用。
6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG气压型)直接控制。
简介:
主要由微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管路管件和阀门等构成。采用高性能进口变频调速器,先进的数字微机控制技术,自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%;节能效果显著,节能率一般可达20%一50%;微机控制对多台泵(或潜水泵)实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长箱式泵站使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击。
联系方式
长沙中赢供水设备有限公司联系人小李 :183 9097 2823(微信号)公司座机:0731-8553 1110 QQ:1497 1643 66地址:湖南省长沙市雨花区香樟路云集大厦13楼1302-1305公司网址:www.shebei88.com www.csgongshui.com
发布供求信息
最新供求
推荐供求
热门供求
热
上海安装密码门禁维修 刷卡门禁维修 感应门禁维修
热
高价回收欧姆龙光电传感器回收AB罗克韦尔继电器回收施克接近开关
热
上海自动门滑轮维修感应门马达维修 玻璃门地弹簧 控制器 感应器维修安装51698695
热
上海木地板水泡鼓包能自行恢复 木地板水泡鼓抽水处理 地板起拱修复
热
上海专业实木复合地板维修安装 地板踢脚线安装 地板受潮起拱修复
热
上海指纹门禁安装 考勤系统维修 门禁考勤系统 指纹门禁系统 密码锁维修安装
热
重交流,倡分享 | 秦汉胡同**届围棋毫社教师联赛开幕
热
新世界日语培训
热
液压支架顶梁侧护板ZY3200/14/32D||ZY320K.0302
热
综采用Y321-020105液压支架侧护板损坏原因